大發汽車公司在原KF型發動機的基礎上開發了新款KF-VE7型及KF-VET2型發動機。新款KF發動機采用了以下4項關鍵技術:高滾流比氣道、噴霧液滴顆粒化噴油器、發動機多次點火系統,以及小型燃燒室。通過應用以上技術,可有效改善燃燒過程,并提高燃油經濟性,同時使其最高功率及最大扭矩與原KF機型維持在同一水平,從而進一步改善了排放指標。
0 前言
近年來,由于CO2排放導致的環境問題引起了世界各國的重視,各國因此逐步加嚴了燃油耗法規限值。另一方面,2019年,輕型車的銷量占日本國內車型市場的37%,輕型車的環境性能對日本國內的CO2排放產生了較大影響。在該背景影響下,輕型車仍需要進一步改善燃油耗。
因此,大發汽車公司旗下的研究人員于近期開發了新款KF-VE7型及KF-VET2型發動機,并改善了其燃油經濟性及扭矩特性。本文介紹了與2款發動機密切相關的技術與研究成果。
1 開發目標
新型KF型發動機雖然沿用了原機型的基本結構型式,但為了改善燃油經濟性并提高最大扭矩,研究人員針對以下目標進行了技術開發:(1)使新款KF-VE7型發動機具有世界頂尖水平的環保性能;(2)使新款KF-VET2型發動機能兼顧整車的動力性能與燃油經濟性。
2 發動機的主要技術參數
表1列出了KF-VE7型發動機的主要技術參數。圖1示出了KF-VE7 型發動機的外觀,表2列出了KF-VET2型發動機的主要技術參數,圖2示出了KFVET2型發動機的外觀。新款KF-VE7型發動機的開發目標是利用燃燒室的小型化以改善燃燒過程,并縮小氣門頭部的直徑。由于縮小氣門頭部直徑會導致功率與扭矩的降低,因此研究人員在采用小直徑進氣門的基礎上,提高了氣門升程,使整機最高功率與最大扭矩維持在原有的技術水平,并改善了燃油耗。
表1 KF-VE7型發動機的主要技術參數
圖1 KF-VE7型發動機的外觀
表2 KF-VET2型發動機的主要技術參數
圖2 KF-VET2型發動機的外觀
針對KF-VET2型發動機,研究人員一方面采用了與KF-VE7型發動機相同的節能技術,另一方面則致力于提高其動力性能。研究人員通過提高增壓壓力而改善了最大扭矩。下文將介紹部分技術細節。
3 引進的技術
3.1 改善燃燒
就新款KF發動機而言,研究人員主要通過改善燃燒過程以提高燃油經濟性,并引進了以下4項技術:(1)高滾流比氣道;(2)噴霧液滴微粒化噴油器;(3)多次點火系統;(4)小型燃燒室。下文將對各項技術進行重點闡述。
3.1.1 高滾流比氣道
就新款KF發動機而言,研究人員通過技術優化以提高了其滾流比,但空氣流量卻與原KF型發動機相近(圖3)。為提高滾流比,研究人員將進氣道下部設計成半圓形狀(圖4),同時為了維持進氣道流量而采用了薄型氣門座(圖5)。研究人員采用該氣門座的原因是為了減小進氣道角度,同時擴大氣道喉口部的通道面積。
圖3 進氣道的比較
圖4 進氣道的形狀改動
圖5 進氣門座的調整
除了采用上述技術外,研究人員為其配備了小直徑進氣門,并增大了進氣門凸輪的升程。雖然滾流比相比以往提高了60%,空氣流量卻與原KF型發動機相近。
3.1.2 噴霧油滴微?;瘒娪推?/p>
就KF-VE7型發動機而言,研究人員從降低未燃損失并改善爆燃現象的目標出發,采用了能使油滴噴霧充分實現微?;男滦蛧娪推?。如與原KF型發動機相比,則噴霧油滴顆粒的索特平均直徑(SMD)降低了50%,噴霧貫穿距降低了20%。在燃油壓力為0.3 MPa的條件下,可使油滴充分實現微?;?,并形成低貫穿度的噴霧。
此外,研究人員對噴油器裝配定位角度進行了優化,以最大限度地發揮該噴油器的優勢。由該噴油器噴射出的油滴噴霧容易與空氣在氣道口上部形成干涉(圖9)??紤]到這一現象,在配裝該噴油器時,傾斜角度應小于原KF型發動機(圖10)。研究人員根據仿真分析,并進行了相關調整,使氣道口潮濕度及混合氣在缸內的流動效果均得到了充分改善。
隨著上述改進措施的實施,研究人員確認了在最大熱效率工況點的未燃損失相比原KF型發動機降低了0.7%,點火正時提前角為1.7 °CA。結果表明,在日本機動車燃油排放標準(JC08)工況下的燃油耗改善了1%。
3.1.3 多次點火系統
研究人員為了使新款KF型發動機在高EGR率下也能實現可靠的點火過程,首次采用了多次點火系統。該系統只在必要的運轉區進行多次點火,雖然點火線圈的技術參數與傳統KF型發動機點火線圈相同,卻具有更高的點火能量(表3)。該點火線圈結構與一次點火線圈相同,但為了快速實現多次點火時的充電過程,研究人員改變了點火線圈的點火特性。
表3 點火線圈放電比較(原點火線圈、高能點火線圈、多次點火線圈)
由于采用了上述改進措施,該點火線圈的技術參數與原KF型發動機的點火線圈相同,一方面能以同樣的方式進行配裝,另一方面可獲得更高的點火能量。與KF-VE7型發動機中采用相同變動系數的燃燒情況相比,EGR率提高了6%(圖13)。同時由于該效果的存在,發動機在JC08工況下的燃油經濟性改善了0.5%。此外,在高轉速及高負荷工況下,為減少火花塞電極間隙的磨損,研究人員通過優化及調整,使其磨耗量與原KF型發動機火花塞電極處于同一水平(圖14)。
圖13 點火方式比較(在轉速為1 940 r/min與扭矩為23 N·m 的工況下)
圖14 經耐久性試驗后火花塞電極間隙磨損量的比較
3.1.4 小型燃燒室
研究人員通過降低燃燒室的面容比以減少冷卻損失。同時,從提高燃燒速度的目標出發,研究人員分別對KF-VE7型與KF-VET2型發動機的燃燒室進行了專門設計。具體而言,由于縮小了進氣門/排氣門的頭部直徑,并調低了氣門位置,從而減少了KF-VE7型發動機的氣缸蓋側燃燒室容積(圖15)。由此,研究人員能將活塞側燃燒室形狀設定成較為平滑的形狀。
圖15 燃燒室的比較(原燃燒室與新款燃燒室)
通過調整,KF-VE7型發動機的面容比相比原KF型發動機降低了5%。此外,對燃燒室的調整也有利于維持滾流比數值的不變。經測算,在點火正時附近(曲軸轉角690 °CA ATDC)的湍流能量比原燃燒室提高了10%。
另一方面,為了應對由于氣門頭部直徑縮小導致空氣流量降低的問題,研究人員通過采用小直徑進氣門,并增大進氣凸輪的升程,使空氣流量與原KF機型相同。
3.1.5 改善燃燒的效果
隨著上述4項技術的引進與推廣,在發動機處于WOT狀態,且轉速為2 000 r/min的條件下,在10%~90%的燃燒持續期內,燃燒質量分數(MBF)同比改善了11%。
3.2 改善排氣
研究人員利用起動時催化劑的早期活性優勢以降低排放,并通過減少高負荷工況下的燃油供給量以改善燃油經濟性,同時采用了氣缸蓋整體集成式排氣口。研究人員設定的開發目標是使發動機起動時的催化劑激活時間比原KF型發動機減少10%。與原KF型發動機相比,新款KF型發動機在高負荷工況下的催化劑溫度降低了100 ℃。
此外,為達到設計目標,研究人員對新款KF型發動機進行了調整,使高溫廢氣從排氣門流動到催化劑的距離相比原KF型發動機減少了24%,從而使排氣門表面積降低了28%,進而實現了對排氣門的優化。通過采用上述技術,研究人員確認新款KF 型發動機相比原KF型發動機,在起動時的催化劑激活時間減少了10%,高負荷工況下的催化劑溫度降低了100 ℃。結果表明,KF-VE7型發動機的排放指標相比2018年的廢氣排放標準改善了75%,KFVET2型發動機則降低了50%。
3.3 提高KF-VET2型發動機的最大扭矩
為提高整機動力性能,研究人員提升了KF-VET2型發動機的最大扭矩,并使其0~100 km/h的加速時間相比原KF型發動機縮短了1 s。為實現本目標,研究人員根據車輛仿真分析,計算出該款機型的扭矩特性曲線,使目標最大扭矩相比原KF型發動機提高了9%,可達100 N·m。
為實現設計目標,研究人員除了引進與KF-VE7型發動機同樣的燃燒技術之外,還進一步提高了增壓壓力,并使中冷器大型化。同時,研究人員通過采用增壓壓力控制技術,使發動機實現了預設的扭矩特性曲線。
4 其他相關技術
除此以外,研究人員還為新款KF發動機設定了如下技術方案:(1)提高水泵流量以改善冷卻;(2)降低摩擦(采用全浮式活塞,低黏度潤滑油,樹脂涂層軸承襯瓦等);(3)提高EGR 閥的響應性;(4)使EGR中冷器進一步實現高效化。
5 結語
從文中發動機改善廢氣排放的效果來看,研究人員將KF-VE7型發動機配裝于輕型車,使廢氣排放相比2018年的排放標準首次實現了優化75%的目標。KF-VET2型發動機則實現了優化50%的目標。與原KF型發動機相比,KF-VE7型發動機的燃油經濟性改善了5%,KF-VET2型發動機改善了4%。就最高熱效率而言,KF-VE7型發動機相比原KF型發動機提高了2.6%,KF-VET2型發動機則提高了2.0%。同時,熱效率為30%的工作區域也得以大幅擴展。KF-VET2型發動機除了改善燃油經濟性之外,最大扭矩相比原KF型發動機提高了9%。
本文發表于《汽車與新動力》雜志2021年第1期
作者:[日]三戸康裕等
編輯:jq
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原文標題:干貨 | 大發公司新款KF-VE7型及KF-VET2型發動機的開發
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