第四章 功能調試
功能調試是驗證設計是否合格的關鍵,也是工程師花費時間最多的一個階段,而且這個過程可能需要反復多次. 本章重點講述下調試過程.
PCB板回來后的第一個工作就是做樣板,由于PCB的尺寸很小,而且元件都是0201的封裝,所以安排機器貼,這樣出來的PCBA更有保障,下圖是貼出來的實物圖:
PCBA完成后,第一步就是燒錄程序,然后就是步步為營了,開始功能測試了. 功能調試分為兩部份,第一部份是硬件的功能參數的測試及調試;第二部份是軟件的UI測試. 本章主要講第一部份.
功能參數的測試主要內容有以下:
1.芯片工作電壓的確認
上電前最好用萬用表測下供電端是否有短路,防止不小心燒壞芯片。如果沒問題就繼續下一步,測試芯片的各電壓數據,以下是測得實際數據:
工作電壓
以上數據說明主芯片工作正常.
2. 充電電流的確認
用DC電源5V接到PCBA上,測試實際充電電流情況,電流在50MA左右,說明這個數據是正常的,電流的大小是可以通過軟件來設置的.
但是在充電的過程中有同事反映芯片有被燒壞的現像,用萬用表實測PCBA的5V和GND的兩個端子間短路.經過排查發現是電阻R11的原因,這個電阻上的是0R,而實際設計要求是2.2R.
3. 工作電流的確認
以上實測數據符合設計要求.
4. PCBA RF傳導數據
以上說明PCBA的RF參數是正常的.
5.鋰電池保護
參數正常.
經上述測試PCBA的硬件參數基本是正常的,符合設計要求. 是不是有點竊竊自喜呀!別高興的太早,挑戰可能還在后面.
PCBA的測試基本完成后,等待數周的模具殼料終于出來了,迫不及待的安排裝機,因為還有一項非常重要的功能沒有測試,那就是ANC效果. 因為ANC功能需要裝好整機后才能試聽效果,裝上整機后實聽了下,大失所望!因為根本沒有ANC效果,找軟件工程師詢問,原因是沒有加ANC功能上去,因為ANC需要實際調試后才會增加到軟件中去.
將樣機給到聲學工程師,一起參與調試,需要聲學室和設備.
ANC調試調試工作是件辛苦活,不斷的反復的一個一個頻點的調試,看曲線,再實際測聽感;有一點感覺,但是達不到要求,總結起來有以下幾個立:
1.ANC啟動后,有明顯的音壓感,就好像坐火車時,突然進入遂道的那種感覺.
2.ANC效果不明顯
3.啟動ANC后有雜音.
一個下午的調試反反復復,沒有取得預期效果,工作被迫中斷,開始自查原因.聲學工程師給出建議:
- 檢討喇叭是否符合要求.
- 硅麥是否符合要求.
- 密封問題.
第二天重新裝機,首先驗證以上的三個問題,
喇叭曲線喇叭的曲線是好的,高低頻(100HZ與1KHZ)的落差有8-10DB,符合要求. 硅麥的靈敏度-38DB+/-1DB 也是正常的,密封也是沒有問題. 以上要素確保沒有問題后,再次做ANC調試,經過兩個小時的優化,問題仍然存在:
1.有音壓感
2.有ANC效果,但不是很好
3.啟動ANC后有雜音
問題陷入了僵局,一時找不到對策了,沒有找到真正原因. ANC的調試暫時時進行不下去了,冷靜了兩天,還是從硬件上先找雜音的問題吧,在非ANC模試下測試信噪比,結果如下:
底噪&信噪比&失真以上數據還不錯,硬件沒有問題呀!開始懷疑軟件,但是又沒有證據. 做研發時經常會遇一些問題時,軟件說是硬件的問題,硬件說是軟件的問題,相互爭吵!不管是誰的問題,要有理有據才是信服于人. 用了幾天的時間疏理了下思路,從原理圖到芯片的DATASHEET,我都仔細閱讀和排查了各個細節,也沒發現什么珠絲馬跡. 同時也與原廠的FAC做了些溝通,仍然沒有找到線索. 無奈又不得不回到我的PCBA上找原因,懷疑硅麥可能被干擾的,于是將通話的MIC拆掉時,發現通話功能正常,這下我明白了,是軟件將通話MIC設置反了:通話MIC的位置設為了降噪麥,而降噪麥的位置設為了通話MIC. 于是找軟件和FAE溝能確認了下,確實這兩個麥是可以跟據需求修改的。
修改以上參數后,重新按流程裝樣機出來,再次安排調ANC效果,問題得到明顯改善.以下是ANC樣機的ANC曲線圖:
終于可以繼續往下走了,也輕松了許多,因為可以交付功能樣機了!
下一章講如何走向量產.
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