第五章 走向量產
功能樣品出來后,第一時間給到測試工程師做UI測試,驗證軟件與硬件,以及各操控方面的細節.同時第一時間安排做可靠性測試:
可靠性測試有很多,比如高低溫,跌落,防水,滾桶,溫度保護測試等就不一一述說了,但是在做滾桶測試時發現有充電頂針脫落現像,如下圖:
開始懷疑是SMT的溫度沒有調好,與貼片工程師溝通后,反饋說貼片工藝流程沒有問題,由于開始沒有對這個問題給予重視,直至到試產階段時,品質工程反饋仍然有這個問題時才重視起來,經過反復的驗證才找到原因:
在試產過程中最困難的問題還是ANC的問題,在做功能樣機的時候,ANC效果覺得還可以,但是一到試產后,發現問題很多:
1. 一至性很差
2. ANC數據偏低,研發的設計要求是25DB或以上. 但是上線實測發現有很多達不到這個要求.
產線聲學測試設備
最開始是請設備商調調試參數,懷疑設備沒有調好,但經過幾論校正,沒有問題. 于是又回到研發和生產環節找原因.
整個整改過程大概花了兩個月的時間驗證及總結,才找到規律:
1.喇叭,喇叭的ANC參數確定好了后,一定不能任意改動; 剛開始時由于經驗不足,為了優化音樂品質,改了喇叭的參數,導至ANC達不到要求. 而且喇叭的曲線和失真要全測.
曲線圖
2.腔體的密封性,主要包括喇叭腔體的密封和MIC的密封,這對生產工藝提出了很高的要求,因為耳機內部空間非常小,要做好是非常有挑戰性的,曾經有一些硬件工程師,做音響方面的,轉行做耳機有不適應的問題,因為做音響的PCBA是比較大的,元件也基本上是0603的,PCB也是兩面板比較常用,而耳機板都是0201的,非常小,PCB也基本上是4層板和6層板.
3. 泄音網的目數,這個對ANC數據也有影響,所以在研發階段確定好后,也不能隨意改動.
在試產時還發現另外一個問題,ANC通透模式打開時,用手摸降噪 MIC的孔,有蕭叫現像;原因主要有兩個,一是MIC的增益偏大,二是密封不好.
綜上所述,研發的設計參數一旦確定沒問題后,生產工藝的可靠性就決定了產品的直通率了. 當然研發設計階段就要考慮到生產工藝的實現.
本章還有一個很重要的環節沒有說到,那就是RF的設計,調試. 有空的時候會專門整理下寫一篇RF方面內容.
馬上就要過年了,??吹轿椅恼碌淖x者新年快樂!
審核編輯:符乾江
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