艾默生工控產品在改造石材加工設備中的應用
本文主要介紹艾默生EC20系列PLC、EV1000系列變頻器在改造意大利90年代中期生產的石板定厚機中的應用。
一、改造設備簡介:
定厚機是石材加工過程中不可缺少的設備,用途是采用銑削方式將石材按工藝要求加工成所需的厚度。主要由床身、皮帶滾筒、固定導軌、活動橫梁、動力頭(銑刀)、電氣控制系統等部分組成。銑削方式又可細分為平面銑刀和圓筒滾刀兩種。
本文介紹的改造設備是采用三個圓筒滾刀,通過粗加工、半精加工、精加工三個加工層次,將板材一次加工成型。該設備的皮帶采用氣壓缸拖動,實施板材水平方向輸送;橫梁上安裝了三個動力頭,前后運動;每個動力頭上均裝有滾刀,實施板材銑削。工作原理如下所述:
首先按照工藝要求,調整好三個滾刀的垂直高度;啟動三個動力頭,開啟橫梁和皮帶;板材在皮帶的帶動下,作斷續運動;皮帶移動一次到位后,橫梁帶動滾刀由后向前銑削,然后快速退回,周而復始,直至板材加工完成。
二、目前設備存在的問題:
1、設備的橫梁拖動采用液壓伺服調速系統,橫梁電動機拖動液壓泵,通過液壓伺服系統,由液壓馬達實現橫梁的無級調速。目前,我國的機械設備極少采用液壓伺服系統進行調速,設備出現故障后,國內無法采購到相同的故障元器件。控制系統PLC用的是老式西門子產品,體積大、耗能多且老化嚴重,故障頻發;同樣由于國內無法采購此元器件,因此維修費用較高,維修周期較長,給企業的生產帶來不便。
2、加工方式單調,生產效率低下。其加工過程如下圖所示:
由上圖可看出該設備的自動加工流程僅有:“單向進刀、空刀退回”一種工作方式,造成了加工板材的局限性,效率無法提高。
三、改造方案:
1、經過研究和反復論證,我們決定采用艾默生EV1000-4T0022G的變頻器替代液壓伺服系統,用艾默生EC20-2012BRA的PLC替代原西門子產品。因艾默生產品的性能優越、質量可靠、價格適中且較易采購,所以我們作為首選配套產品。
2、在設備原工作流程的基礎上,增加兩種自動加工方式,即后端進刀和前后進刀。在單端進刀方式下,增加高速退刀、中速退刀和慢速退刀三種退刀方式。工作流程如下圖所示:
3、改造系統的硬件連線圖:
4、改造后的效果:
改造完成后的橫梁運行平穩,換向無沖擊,調速方便。在自動加工方式下,由于增加了:⑴前端進刀,⑵后端進刀,⑶前后進刀三種加工方式選擇,提高了工作效率,尤其是“前后進刀”功能,使工效提高了兩倍。本次改造,大大減少了故障停機率,節約了維修費用。
四、結論:
通過此次改造,達到了我們的預期目的,即增加了設備的多種工作方式,大大提高了工作效率,并且由于艾默生產品具有的多種保護功能,使得維護維修更加方便簡捷。目前我國的許多石材加工企業在上世紀90年代引進的國外先進設備都已經老化,維修改造設備成為企業的一項重要任務。此次定厚機改造的成功,是艾默生產品成功應用于石材加工企業的典型案例,也為艾默生產品今后在石材加工領域的應用奠定了良好的基礎
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