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數字電液控制系統伺服閥異常動作研究
2012年02月27日 10:40 來源:《熱力發電》 作者:謝慧,吳文龍,何紅 我要評論(0)
摘要:
河南省某電廠1臺300MW機組2008年1月3日至3月13日汽輪機數字電液控制系統伺服閥異常動作引起高、中壓調節閥運行中頻繁出現無指令突然自行關閉和自行開啟現象,至2008年7月異常動作多達48次,嚴重影響機組的安全運行。
一、伺服閥異常動作的影響因素
該機組伺服閥異常動作的主要特點:每次異常動作時均未有控制系統指令,異常動作均為突然快速關閉或者緩慢關閉,異常動作后自行恢復正常,并且恢復開啟閥門時動作均較快;EH油壓穩定或波動時均出現過異常動作,閥門關閉和開啟曲線連續、平滑,無局部遲緩增大、停頓現象。將部分更換下的伺服閥返廠檢查維修,無發生腐蝕、損壞。將該機組更換下的伺服閥安裝在其它機組DEH中使用,無異常。
為了查找原因,尋求對策,對可能影響伺服閥異常動作的因素進行了全面分析。
1.1 電磁干擾
如果是電磁干擾的問題,其癥狀應該是多個伺服閥一起動作,且動作頻率很快,方向不確定。同時,電廠對接地狀況進行檢查后確認正常。因此,可以排除電磁干擾因素。
1.2 電磁閥直流電源供電
該機組調節閥電磁閥正常運行為帶電狀態,由電氣供給110V直流電源,母線上有總開關(保險),每個電磁閥上有分開關(保險),當電磁閥失電時,調節閥關閉。
該機組異常動作時每次只1個閥門動作,因此可以排除總電源、總開關出現問題的可能;由于機組異常動作時有時較快(2~3s)、有時較慢(40s~7min) ,而電磁閥瞬間失電時相當于保護動作,閥門關閉速度應該很快(<0.45) ,所以電磁閥瞬間失電的可能性也很小。同時,電廠對總開關(保險)、分開關(保險)進行檢查后確認正常。因此,故障非直流供電所引起。
1.3 EH 油壓波動
從機組DCS記錄的數據可看出,在機組正常運行負荷穩定不變、各閥門無動作、 EH 油系統沒有瞬間大量供油時,EH油壓有時穩定,有時波動頻繁,最大波動范圍是10.6~13.2MPa, EH油壓穩定和波動時均出現過伺服閥異常動作,故油壓波動與異常動作無直接相關性。
1.4 抗燃油油質
(1)泡沫特性 當抗燃油泡沫特性超標時,油中可出現較多泡沫,影響油壓的穩定,引起油壓波動而導致調節系統擺動,擺動的特點是持續不間斷。該機組閥門異常動作時均為單個閥門異常關閉和開啟,未出現擺動現象,故可排除因抗燃油泡沫特性超標引起閥門異常動作。經查證,該機組的抗燃油泡沫特性未超標。
(2)電阻率和酸值 該機組抗燃油酸值和電阻率超標,水分含量較高,說明油品受到污染,油質劣化(表1)。油質劣化會導致油泥增多,引起顆粒物超標。
(3)顆粒度 顆粒物是液壓系統中危害最大的污染物,它不僅加速液壓元件的磨損,而且會堵塞元件的間隙和孔口,使控制元件動作失靈從而引起系統故障,甚至被迫停機。據統計,由固體污染物引起的液壓系統故障占總污染故障的60%~70%。抗燃油中的顆粒尤其是大顆粒會引起伺服閥供油管路堵塞,導致油壓不穩,引起伺服閥異常動作,其特點是無規律,不連續。油中的顆粒物可來自外界灰塵的污染,也可來自系統的腐蝕產物或油質劣化形成的油泥。伺服閥異常動作和抗燃油顆粒度相關關系見表2。
由表2可見,2008年1~6月抗燃油顆粒度檢測結果均不合格,最高級別達到Ⅱ級(NAS1638,下同), 相應伺服閥在此期間的異動頻率也較高。因該廠機組較多,外接濾油機數量有限,日常濾油方式為抗燃油系統旁路再生裝置投入運行,外接濾油機不定期接入系統進行濾油,7月該電廠采取加強外接濾油機濾油,顆粒度檢測結果好轉,7月2日、8日和21日檢測結果為8級、6級和5級,而伺服閥在此期間的異動頻次也大大下降。7月底,通過對油系統的清理以及進行濾油和再生處理,8月6日和14日分別檢測顆粒度均為2級,而伺服閥在此期間無異動發生。跟蹤9~11月伺服閥異動情況,月均為1次。因此,伺服閥的異動頻次與抗燃油顆粒度級別存在顯著相關性。
根據以上分析認為,抗燃油顆粒度超標是引起伺服閥異常動作的直接原因。
本文導航
- 第 1 頁:數字電液控制系統伺服閥異常動作研究(1)
- 第 2 頁:顆粒物來源及其影響